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在“西部大开发”的大潮中,包头钢铁集团公司努力拼搏、不断创新,采取行之有效的节能技术和工艺,加强再生能源的利用,节能降耗取得显著成效。 今年7月份,包钢投入资金改造了9号锅炉。这一改造使9号锅炉不仅可以消耗包钢炼钢过程中产生的煤气,而且减少了对环境的污染。这台锅炉原设计燃料为75%的煤和25%的高炉煤气,经过这次改造,已全部改烧高炉煤气,仅此一项,每年可节约成本200多万元。截至目前,包钢已经改造了4号、8号、9号锅炉,使全厂高炉煤气用量大幅增加,每年可烧50亿立方米的高炉煤气,可节省60万吨动力煤,大大节省了生产资金。 在用水方面,建厂初期,包钢的产量只有几十万吨,而一年的用水量要在2亿吨,基本上属于直供直排。去年包钢产量达到550万吨,但只能从黄河取水1亿吨,生产能够顺利进行,主要得益于水的循环利用。近几年,包钢共投入4亿元用于取排水设施的建设和改造,水的循环利用率达到92.4%。去年包钢污水处理中心建成,包钢排水经过集中处理后达到了国家标准,并达到包钢回用水标准,如果全部回用,水重复利用率就能达到95%。 近年来,包钢还深挖自有的热电厂发电系统潜力,增加发电量,使自发电量占外购发电量的24.34%,为企业减少支出1.16亿元。 包钢高度重视节能降耗工作,所采取的这一系列措施,不仅使包钢节能降耗收到实效,而且为推行清洁生产、美化环境、建设旅游工厂、构筑绿色包钢打下了坚实基础。 |